本網(wǎng)訊 “這次2號(hào)機(jī)組啟動(dòng)改用小油槍點(diǎn)火,節(jié)省燃油15噸。”華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠的節(jié)能專工在生產(chǎn)例會(huì)上通報(bào),這是該廠節(jié)能挖潛的諸多舉措之一。
2014年以來,哈三電廠組織技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),積極探索降低能耗的空間,在保證設(shè)備運(yùn)行安全前提下,通過技術(shù)調(diào)整、運(yùn)行優(yōu)化,“跳出龍江”對(duì)標(biāo)桿等手段,把節(jié)能降耗融入生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中。
近日,2號(hào)機(jī)組啟動(dòng),采用疏水泵給鍋爐注水打壓,較以往給水泵上水方式節(jié)省廠用電;提前制粉保持煤粉倉(cāng)高粉位,小油槍點(diǎn)火,啟動(dòng)僅消耗燃油4噸,創(chuàng)造歷史新紀(jì)錄。該廠還對(duì)2號(hào)機(jī)組脫硫、脫硝系統(tǒng)進(jìn)行精心調(diào)控,通過鍋爐燃燒調(diào)整氮氧化物排放量,最大限度減少尿素消耗。一、二期脫硫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)石灰漿液互相聯(lián)通,有效提高漿液利用率。
該廠還對(duì)2臺(tái)600MW機(jī)組和2號(hào)200MW機(jī)組進(jìn)行氧量?jī)?yōu)化實(shí)驗(yàn),根據(jù)爐內(nèi)結(jié)焦、排煙溫度狀況,對(duì)一、二次風(fēng)配比,煤粉細(xì)度等進(jìn)行精心調(diào)整,制定嚴(yán)格的磨煤機(jī)著火防范措施,啟停磨煤機(jī)過程中,把握好風(fēng)量、煤量比例,減少磨煤機(jī)的含氧量,控制可燃物的濃度,制粉系統(tǒng)安全性明顯提高,鍋爐飛灰含碳量同比也有所下降。定時(shí)對(duì)機(jī)組真空查漏,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,處理漏點(diǎn),逐步改善機(jī)組真空狀態(tài),全力降低煤耗。與此同時(shí),該廠加大對(duì)非生產(chǎn)用能跑冒滴漏的監(jiān)督檢查力度,杜絕了無償用能現(xiàn)象。
所屬類別: 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)
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